齊魯網(wǎng)·閃電新聞6月27日訊 山東能源新礦集團(tuán)通過數(shù)字化、智能化建設(shè),推動(dòng)煤炭開采、洗選等環(huán)節(jié)提質(zhì)增效,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
在山東能源新礦集團(tuán)翟鎮(zhèn)煤礦,一個(gè)薄煤層智能化采煤工作面剛剛建成投產(chǎn)。能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程一鍵啟停、煤機(jī)記憶截割等常態(tài)化運(yùn)行。
“過去,煤炭開采往往會(huì)優(yōu)先開采條件好的煤層,隨著逐年開采,一些優(yōu)質(zhì)資源減少,山東的一些老礦區(qū)進(jìn)入薄煤層時(shí)代。但由于薄煤層高度低,過去常用的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備并不適配,加上從采掘到運(yùn)輸,需要全系統(tǒng)的匹配,這給智能化改造帶來不小的困難。設(shè)備不匹配沒法提效,如果光改了割煤,煤拉不出啊。如果光改了運(yùn)輸能力,但是煤機(jī)不改,成大馬拉小車了。”山東能源新礦集團(tuán)翟鎮(zhèn)煤礦采煤一區(qū)區(qū)長王峰說。
從去年開始,新礦集團(tuán)對(duì)部分權(quán)屬礦井提出對(duì)設(shè)備進(jìn)行全流程改造設(shè)計(jì)。同時(shí)針對(duì)設(shè)備小型化后效率低,經(jīng)濟(jì)效益差的問題,采用大功率的機(jī)器設(shè)備,提升開采效率。通過改造,僅翟鎮(zhèn)煤礦一家礦井,煤機(jī)功率就提升了50%,運(yùn)輸能力提高了50%,支、割、轉(zhuǎn)、運(yùn)這四個(gè)環(huán)節(jié)全面進(jìn)行了提檔升級(jí),實(shí)現(xiàn)薄煤層的高效開采。而且改造后,翟鎮(zhèn)煤礦工作面月度單產(chǎn)由原來的不足4萬噸,提升到8.3萬噸。工作人員大幅減少,人均生產(chǎn)效率由原來的月人均350噸,提升到1025噸。
“根據(jù)煤層去科學(xué)配套,我們的設(shè)備基礎(chǔ)一提升,機(jī)械化一提升,人員降下來了,效率和企業(yè)運(yùn)營的效果會(huì)出現(xiàn)一個(gè)好的結(jié)果,這樣用人少了,方方面面的所有成本都降下來了,礦井的原來固定的成本投入也降下來了。如果沒有一個(gè)極簡高效的礦井、高效開采的礦井,可能這個(gè)礦井就處于虧損狀態(tài)。”山東能源新礦集團(tuán)翟鎮(zhèn)煤礦礦長郭方群介紹說。
智能化不僅應(yīng)用在采煤環(huán)節(jié),通過智能化應(yīng)用,洗煤效益也實(shí)現(xiàn)大幅提升。在新礦洗煤分公司,企業(yè)利用新上的一套智能化系統(tǒng),能夠?qū)ο疵涵h(huán)節(jié)的壓力、密度等生產(chǎn)參數(shù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),自動(dòng)反饋。
“從原始的人工調(diào)整逐漸優(yōu)化為自動(dòng)化調(diào)節(jié)的模式,通過這套系統(tǒng),從去年9月份開始,按年測(cè)算的話,提高精煤回收率大約是0.75個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益7500萬元。”山東能源新礦集團(tuán)洗煤分公司生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)主管侯玉茂對(duì)記者說。
目前,山東能源新礦集團(tuán)已建成并入圍2處國家級(jí)智能化示范礦井,智能采掘工作面17個(gè),智能開采產(chǎn)量占比超80%。洗煤精煤產(chǎn)率近五年提高6.94%,煤泥等廢棄物產(chǎn)率降低2.96%。