來源:大眾日報
2020-04-04 09:45:04
員工返崗不足訂單交付困難,青特集團抗擊疫情有實招——
技術改造給力,復工復產加速
4月2日,記者來到位于青島市城陽區的青特集團產業園。這里是中國專用車及零部件生產和出口基地。
走進驅動橋二期生產車間,兩種不同顏色的生產線對比鮮明:左側生產線以紅色為設備底色,十幾位工人師傅來來往往,手里忙個不停;右側生產線以藍色為設備底色,黃色格柵內機械手臂高速運轉,幾名工人好整以暇地站在外圍盯著電腦控制面板。
“這兩條線都是主減速器總成裝配線,右側是自動化線,左側是傳統線。由于質量控制點增多,自動化線工位數量比傳統線增加一倍,但用工人數卻減少了近1/3。”青特集團車橋項目組主管、技術工藝部副部長吳恩澤告訴記者,這條自動化裝配線去年底剛剛投入使用,在國內同行業處于智能制造領先水平。
2月10日,青特集團按下復工復產鍵,但由于疫情影響,員工返崗困難,當天一線復工率僅為50%。可是,企業供應國內生產應急保障車輛的客戶訂單已經排滿,新訂單也在不斷增加中。此時,青特集團提前布局的自動化技術改造顯現出優勢,在保證訂單交付上發揮了突出作用。
“在傳統線上,主被齒輪間隙調整等關鍵工序,必須由經驗豐富的老師傅手工調整完成,他們不到崗,生產就沒法正常進行。但在自動化線上,這些需要高技能操作水平的工位已被機器設備替代,基本上不需要人工干預?!眳嵌鳚山榻B,在返崗人員不足的情況下,車間將已到崗人員優先分配到自動化生產線上,從而按期、高質量地完成了訂單交付。
用工數量減少、生產效率提高,只是技術改造取得的眾多成效之一。更讓企業看重的,是由此提高的產品質量、可靠性等關鍵性能指標。吳恩澤以一道簡單的主減速器涂膠工序舉例說明:以前是工人手動涂膠,涂膠軌跡波動較大容易導致產品漏油,現在采用坐標機器人自動涂膠,精度高,涂膠均勻、用料少,而且涂完后還會自動拍照、智能比對,檢查是否合格,有效保證了產品質量的穩定性和可靠性。
記者看到的這條主減速器總成裝配線,只是青特集團實施技術改造的一個小小縮影。青特集團緊跟市場需求和產業升級發展趨勢,累計投入30多億元實施技改項目,引進自動焊接線、高性能加工線、智能裝配線等國內外先進生產線,推動企業工藝裝備持續升級。
事實證明,這些投入效果明顯:生產一線操作員工數量減少65%,產量卻提高了4倍,訂單交付及時率提高至99%,質量合格率提高至99.8%,設備故障率減少25%以上,產品裝配錯漏裝率減少80%以上……
“技改投出去的每一分錢,都是企業辛辛苦苦賺來的,
所以必須摒棄過去一味求規模的改造思路,向技術要利潤,走產業高端技術升級改造之路。”青特集團技改項目負責人、生產管理部副部長胡文響表示。
企業的技術改造,得到了來自政府的大力支持。青島出臺了大力度的技術改造綜合獎補政策,去年全市221個重點技改項目竣工投產,制造業技改投資增長31.7%,增幅居省內首位。僅當年,青特集團就拿到了近200萬元的技改獎補資金。
新冠肺炎疫情發生以來,青島在全市范圍開展技術改造“進企業、促項目、穩投資”暖春行動,跟蹤對接507個技術改造重點項目,截至2月底已有45個項目竣工,完成投資36.3億元。
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。